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淺談發(fā)電機漏氫檢測裝置技術改造

  摘要 針對我公司#1氫冷汽輪發(fā)電機組漏氫檢測裝置存在技術落后、隱患多的問題,提出解決方案,并采用PLC可編程序控制器進行技改,有效地提高實時監(jiān)測汽輪發(fā)電機組漏氫的可靠性。 
  關鍵詞 發(fā)電機漏氫檢測 探討改進 PLC監(jiān)控 
  1 引言 
  湛江電力有限公司4×300MW汽輪發(fā)電機組是采用水-氫-氫冷卻方式,我們知道:氫氣是作為一種導熱性冷卻介質,它可以有效地提高發(fā)電效率,但它又是一種易燃易爆氣體,當空氣中氫氣的體積含量達到4.0%~75.6%時,遇到明火就會發(fā)生爆炸。因此,可靠地準確地檢測發(fā)電機組漏氫量,對于確保發(fā)電機組的安全經(jīng)濟運行,具有十分重要意義。 
  2 概況 
  當前,國內發(fā)電機漏氫檢測裝置主要流行兩大測量方式:一種是:將鈀柵氫敏傳感器探頭安裝在發(fā)電機可能漏氫部位,把0-4%漏氫量轉變成電信號,由裝在集控室或就地儀表進行在線監(jiān)測;另一種是:由一臺安裝在現(xiàn)場的熱導式氫氣分析儀就地從不同測點依次抽取氣樣進行檢測漏氫。 
  我公司原#1發(fā)電機漏氫檢測裝置是采用依次抽取氣樣的原理檢測漏氫的,該裝置在線檢測發(fā)電機封母A相、發(fā)電機封母B相、發(fā)電機封母C相、發(fā)電機中性點1、發(fā)電機中性點2、汽輪機端空側、勵磁端空側、定冷水箱8個可能漏氫部位。該裝置由一個QH-8型機械切換器、兩臺抽氣泵、一臺熱導式氫氣分析儀及相關管路、閥門組成。如圖1所示,工作過程是:發(fā)電機可能漏氫的8個部位,通過切換器和抽氣泵,依次將氣樣送給RD-105熱導式氫分析儀檢測,每個點自動巡檢時間為5分鐘,熱導式氫分析儀輸出0-10 mVDC給一期集控室漏氫分析儀,漏氫超標時光字牌報警,其中兩臺抽氣泵是由手動控制的。 
  3 存在問題分析 
  (1)、主要問題是: 8個漏氫點只用一臺熱導式氫分析儀檢測,在自動巡檢時,同一時間只能巡顯一個測點信號,而氫分析儀輸出的0-10 mVDC信號又沒有地址碼,當有測點報警時就得將切換器切回手動巡檢,逐個打開手動閥門通氣確認。從而,延誤發(fā)現(xiàn)漏氫點時間。此外,一期集控室氫分析儀反映的測量數(shù)據(jù)沒有考慮管路中殘余氣體的影響,因為氣樣切換時,開始1-2分鐘內還在繼續(xù)測量上一路氣樣,導致遠方儀表反映的測量數(shù)據(jù)不準確,甚至產生誤報; 
  (2)、原裝置最突出的問題是:切換器可靠性差,特別是機械切換器的凸輪件磨損和傳動件變形后不能正常切換,有時會出現(xiàn)拒動,導致氣樣不能正常切換而影響測量; 
  (3)、兩臺抽氣泵控制方式落后,一直是靠人工操作切換。人工切換不及時導致抽氣泵長時間工作過熱損壞,故障率高; 
  (4)、液位信號器內的水、油液位沒有自動排液控制功能,滿液后通過打開手動閥排液,有時存在排液不及時,水、油進入分析儀后,導致測量數(shù)據(jù)異常; 
  4 解決問題的對策 
  針對原裝置存在的問題,采用PLC可編程序控制器和觸摸屏升級改造。(1)針對用1臺儀表顯示8個漏氫數(shù)據(jù)沒有地址碼的問題,利用PLC內部邏輯確保人機界面漏氫顯示、AO輸出和氣樣采樣點的地址完全一致,快速確認漏氫點。此外,為扣除氣樣切換時產生的交叉影響,測量數(shù)據(jù)延遲1-2分鐘再送給人機界面及DCS系統(tǒng)顯示,扣除了剛切換時交叉影響這 
  部分,解決氣樣切換時測量不準確的問題;(2)、針對原裝置可靠性差的問題,采用PLC邏輯軟件來取代較復雜的硬件控制,以提高氣樣切換的可靠性;(3)采用PLC對兩臺抽氣泵實現(xiàn)自動控制,每臺泵工作2個小時,休息2個小時,避免單臺抽氣泵工作時間長而過熱損壞,從而,延長抽氣泵的使用壽命和提高檢測漏氫的可靠性;(4)液位信號器的水、油液位由PLC自動控制,滿液后自動停泵并打開排液電磁閥和平衡電磁閥排液,從而,避免水油進入分析儀,當液位下降到低限時,系統(tǒng)恢復到正常工作狀態(tài);(5)為了方便現(xiàn)場監(jiān)控,在現(xiàn)場安裝人機界面,并設置歷史曲線功能,便于分析機組漏氫的變化趨勢;(6)PLC輸出的8個可能漏氫AO信號送入DCS系統(tǒng),實現(xiàn)遠方監(jiān)控。 
  5方案實施 
  根據(jù)圖2所示,方案實施如下: 
  (1)、從性價比方面考慮,選用西門子S7-200系列的PLC,CPU 226,自帶16路DO繼電器輸出(觸點容量24VDC/ 2ADC ),24路DI輸入。該一體化PLC一共控制3部分,一是:控制8個氣樣電磁閥的開、關,電磁閥為24VDC常閉結構。二是:控制兩臺抽氣泵輪流工作,泵1、泵2每隔2個小時自動切換一次,DO信號通過中間繼電器的擴展控制抽氣泵。三是:控制液位信號器水、油液位的自動排液。此外,DI輸入為:液位信號器水、油液位的干接點信號,滿液時干接點接通,排液結束時干接點斷開; 
  (2)、模塊量輸入模塊采用1塊EM231,輸入氫氣分析儀的4-20mADC信號; 
  (3)、模塊量輸出模塊采用4塊EM232,8路4-20mADC信號到DCS系統(tǒng); 
  (4)、安裝排液電磁閥和平衡電磁閥,電磁閥為24VDC常閉結構,完善液位信號器水、油液位的自動控制功能; 
  (5)、人機界面選用MP277型10寸彩色觸摸屏,組態(tài)軟件:WinCC flexible2007,與PLC的RS485接口通訊; 
  (6)、在人機界面上設置歷史曲線記錄功能,方便對現(xiàn)場漏氫趨勢的跟蹤和分析,可實現(xiàn)當前30天歷史數(shù)據(jù)查閱; 
  (7)、為了提高測量的響應速度,8個氣樣電磁閥出來至氫分析儀之間的公共管路盡量要求短,并且在不影響氣樣流量的前提下,管內徑也盡可能小,選用直徑8×1.5銅管。 
  6 系統(tǒng)功能 
  (1)、具有自動/手動巡檢功能,如圖3所示,在操作菜單上,選擇“自動巡檢”并設置巡檢時間為5分鐘時,8個氣樣電磁閥依次自動打開,不斷周而復始地接通氣樣。兩臺抽氣泵交替地工作。液位信號器的液位具有自動排液功能,滿液后,自動停泵并打開排液電磁閥和平衡電磁閥排液,當液位下降到下限時,系統(tǒng)恢復到正常工作狀態(tài);選擇“手動巡檢”時,可以任意打開8個氣樣電磁閥中其中的一個,或任意啟動泵1或泵2工作,或任意打開排液電磁閥和平衡電磁閥等; 
  (2)、具有歷史記錄功能,可以對發(fā)電機封母A相、發(fā)電機封母B相、發(fā)電機封母C相、發(fā)電機中性點1、發(fā)電機中性點2、汽端空側、勵磁端空側、定冷水箱的漏氫量進行30天時間的查閱,便于對漏氫變化趨勢的跟蹤分析; 
  (3)、具有巡檢監(jiān)控功能,進入該菜單后,可以觀察所有電磁閥和泵的工作狀態(tài),綠色為工作狀態(tài),白色為停止狀態(tài)。該菜單還顯示采集數(shù)據(jù)處理的滯后時間,根據(jù)管路的實際情況,一般滯后時間選擇2分鐘。 
  圖3 自動/手動巡檢菜單 
  7 設備投運情況 
  #1機組漏氫檢測裝置自從2010年改造后,運行至今已4年時間,沒有出現(xiàn)過任何故障,在線監(jiān)測漏氫的可靠性、準確性大大提高,投運效果好。 
  8、結論 
  該套漏氫檢測裝置具有可靠性高、測量準確和功能齊全的特點,是當前抽氣式中一套較理想的在線監(jiān)測漏氫設備,可以為同行提供參考和借鑒。 
  參考文獻: 
  【1】 汽輪發(fā)電機運行規(guī)程 國家電力公司標準 1999年版. 
  【2】 S7-200可編程序控制器系統(tǒng)手冊 版本06/2004. 西門子有限公司 
  【3】 可編程漏氫自動巡檢裝置操作使用說明書 恒海儀器儀表自控設備有限公司. 
  【4】 發(fā)電機漏氫在線檢測裝置應用情況的研究 華北電力科學研究院有限責任公司 白亞民 呂明.



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